阿特拉斯空压机的节能与运行维护

 空压机新闻     |      2019-05-06 16:13
  当排气量减小时,电机运行速度减慢,空压机发出的噪声与全速噪声相比大大降低,改善了操作者的工作环境,有利于环境保护。

  1青岛啤酒四厂改造前的设备有两台20m3/min的螺杆式空压机和两台10m3/min的螺杆式空压机,其工作原理是一对平行啮合的阴阳转子在气缸内旋转,使转子槽间的空气不断产生周期性的体积变化,将空气沿转子轴线从吸力侧输送到输出侧,实现了螺杆空压机的抽吸、压缩和排气全过程。20m3/min螺杆式空压机的主电机额定功率为132kW,10m3×min螺杆式空压机的额定功率为75kW,均采用Y型减压启动。原系统存在以下问题:(1)虽然主电机采用Y形降压方式启动,但启动电流仍然很大,这将影响电网的稳定性和其它电气设备的运行安全。(2)空压机经常空载运行,属于非经济运行,电能浪费严重。(3)工频运行时噪声很大。(4)工频启动对设备的影响很大,电磁阀等各部件的工作频率较高,设备的维护成本较高。
  II1.变频改造的可行性分析。节能
  因为第四啤酒厂的气体负荷波动很大,变频控制系统可以根据气体系统的要求精确地控制空压机的输出,从而达到节能的目的。(1)变频器的软启动功能使空压机的启动电流变小;(2)当空压机加载时,由于供气量的变化,电机的转速发生变化;(3)当空气量很小时,导致空压机的卸载运行,变频控制系统空压机空载状态下电机的能耗也大大降低(20m3/min空压机小于30kW)。
  通过查找变频曲线表(空压机厂家提供的变频器测试数据表)可知,在变频器的控制下,空压机负载时的平均功率约为80kW,空压机未加载时的平均功率约为30kW。阿特拉斯空压机空压机操作时应注意长期停用后首次起动前,必须盘车检查,注意有无撞击、卡住或响声异常等现象。机械必须在无载荷状态下起动,待空载运转情况正常后,再逐步使空气压缩机进入负荷运转。如因电源终断停车时,应使电动机恢复启动位置,以防恢复供电,由于启动控制器无动作而造成事故。根据2001年的运行数据,年运行时间超过8000小时,负荷率为45%,T频负载平均功率为113 kW,空载时间约为50 kW。与工频相比,变频控制加载时间节省118800 kW≤h,节电77220元(每kW h 0.65元),空载年节电88000 kW h,节电57200元,共计134420元。20m3/m in螺杆式空压机的变频改造成本约为150000元,在理论上是可行的。
  降低维修成本
  采用变频控制系统,空气压缩机的软启动减少了对部分机电元件的影响。在正常运行中,大部分时间的转速低于额定转速,降低了各种相关电磁阀和气动元件的工作频率,延长了零部件的使用寿命,降低了空压机的维修成本。
  降低噪声
  当排气量减小时,电机运行速度减慢,空压机发出的噪声与全速噪声相比大大降低,改善了操作者的工作环境,有利于环境保护。
  三。改造措施及运行结果
  根据原设备工作条件中存在的问题,对空压机进行变频改造后,应满足以下要求:
  1电机变频运行状态,保持油箱出口压力相对稳定,上下波动为0。阿特拉斯空压机空压机操作时,正常运转后,应经常注意各种仪表读数,并随时予以调整。空压机操作2小时后,需将油水分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次,储风桶内油水每班排放一次。空压机操作完,停车后关闭冷却水进水阀门。5%