阿特拉斯螺杆式空压机的故障问题对许多客户来说还不是很清楚。今天,我们将讨论这些问题及其解决办法。这些问题是我们需要重视的压缩空气系统设备作为工业应用中的主导设备,是许多工业产品系统的中心,洁净干燥的压缩空气将为气体设备提供稳定可靠的压力。提高了设备的性能和效率,从而直接降低了生产成本。然而,一些企业侧重于主要的产品和设备,却没有很好地认识到空气系统的重要性,管理和维护不到位,使空压机站的设备处于故障的隐患中,给生产和运行造成不必要的损失。通过长期的运行和维护,通过对两起故障的分析和处理,向读者介绍了空压机的一些维修经验。
1故障原因分析
某公司厂房建成投产,空压机同时投入运行。阿特拉斯空压机空压机操作时应注意长期停用后首次起动前,必须盘车检查,注意有无撞击、卡住或响声异常等现象。机械必须在无载荷状态下起动,待空载运转情况正常后,再逐步使空气压缩机进入负荷运转。如因电源终断停车时,应使电动机恢复启动位置,以防恢复供电,由于启动控制器无动作而造成事故。供气系统由三台阿特拉斯空气压缩机双螺杆水冷机组、三台微热干燥机和两个储气罐组成。运作模式是二开一开。
由于天然气消耗的增加,所有的装置都在年底投入运行。在高温季节的后半期,1号机组的油温和排气温度升高,油耗非常大。几乎每个月都会增加2≤3桶油(每桶5加仑),9月初油温达到10 6℃,继续报警,无法操作。
考虑到机组已运行不到4年,且故障不会太多,应首先怀疑冷却问题。经查询后发现,三台空气压缩机的冷却器多次被堵塞,每两个月就要拆除一次结垢(通常冷却器上盖多次打开并用条状疏浚),1号机组严重受热。温控阀芯末端由合作维修厂的人员进行固定冷却,但冷却器除垢后的前几周冷却效果较好,随后迅速恶化,油温和排气温度迅速上升。控制系统可按规定操作,空压机机油和机油分离滤芯9月初才更换。
根据上述现象,可以得出油冷却器堵塞的结论,因此油冷却器被布置来检查管道。阿特拉斯空压机空压机操作时,正常运转后,应经常注意各种仪表读数,并随时予以调整。空压机操作2小时后,需将油水分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次,储风桶内油水每班排放一次。空压机操作完,停车后关闭冷却水进水阀门。打开后,检查发现有16根铜管被堵塞。当下盖(入口端)拆除时,发现一张塑料纸和两个编织袋碎片球堵塞了铜管入口的一部分,并清除了大量的灰尘和黑砂。共挖出8个淤泥,其余8个不能疏浚。根据上述现象,判断循环水系统可能存在问题。首先,我们看一下公司的循环水系统,它位于一个斜坡上,循环水系统大部分位于中间,在它周围200米内有大量的灰色粉末堆积。冷却塔是建在地面上的,系统是开放的,空气压缩机冷却器很可能被堵塞,所以它是一个关键的可疑对象;循环水系统有过滤器,然后进行检查,分析认为粉尘属于硅灰和磁铁矿颗粒,循环池自建成以来根本没有被清理过。以上的分析和检验表明,由于疏浚后冷却器的铜管堵塞次数不超过20%,冷却效果并没有太大的变化,所以机器的问题确实是冷却。
因此安排了重新加载试车,但启动后油温和排气温度又升高了10min左右,油温达到106℃报警停机。